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6032fcacc6
commit
eb7cf5f222
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一、跟拍小车目前进度:
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1:完成了底盘控制,可通过3588发送指令,让小车运动。3588送修寄回,但板子被刷了,需要重新配环境。
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2. 云台和三脚架已购买,未送到。
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3. 配合割草机实现TWR定位算法的校正,以及三维定位的解算。
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4. 优化割草机上UWB通信数据传输功能,为画定边界功能做准备。
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5. 调试新买的UWB标签,实现了正常的测距、通信功能。
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二、下周计划
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1. 配合割草机的进度。
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2. 配置3588环境。
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3. 搭建跟拍机器人整体,主要包括三脚架与底盘的固定。
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一、跟拍小车目前进度:
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1:云台和支架已安装完成,可实时跟拍,但3588还未调通,未能完成跟随跟拍。
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2 进一步提升三维解算的精度,5cm。
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3 完成了画定边界功能。
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二、下周计划
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1. 配合割草机的进度。
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2. 配置3588环境,实现UWB跟随和避障功能。
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一、跟拍小车目前进度:
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1 制作机器人小组的宣传PPT
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2 3588已调通,可通过3588操控小车行动。由于新买的标签与定位基站之间AOA+TWR通信模式未调通,未能完成跟随功能。已借到旧的标签,替换新的标签。
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3 完成了割草机初始化标签定位功能的matlab算法。
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二、下周计划
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1. 配合割草机的测试和硬件调整。
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2. 跟拍机器人的新标签换成旧标签,移植算法,实现跟随避障的基本功能,完成整体样机的搭建。
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一、跟拍小车目前进度:
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1 旧的标签与定位基站之间AOA+TWR通信调通,3588可接收到位置信息。但跟随代码在3588上经常陷入死循环,使小车不停的跑,不能实现跟随。分析认为3588指令的占空比不适合该底盘。
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2 割草机初始化标签位置,实测偏差较大,初步认为是测距误差导致。
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二、下周计划
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1. 跟拍机器人的3588指令方式还需调整,预计可实现跟随的基本功能。
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2. 优化割草机标签初始化算法。
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3. 宣传页的制作,继续优化。
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一、跟拍小车目前进度:
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1 跟拍机器人的AOA+TWR跟随功能完成,进行了速度和阈值的调整,基本满足直播跟拍需求。云台和三脚架的固定问题还未解决,运行的时候会有晃动。
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2 完善宣传PPT
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3 写作并提交新疆青年基金(数理类)
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二、下周计划
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1. 跟拍机器人的支架和云台用热熔胶固定,实现稳定跟拍,并在支架上固定摄像头,移植避障功能。
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2. 优化割草机标签初始化算法。拟利用统计拟合方式,补偿定位误差。
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